今天喜车网小编为大家带来了汽车发动机数据维修技术 3、简述汽车发动机电脑控制系统的维护内容及步骤。(10分)?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
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【利用数据诊断汽车故障】利用大数据进行问题诊断
现在有些维修人员仍然是靠经验来判断故障的,但在汽车技术飞速发展的今天,这种方式往往会造成一些误判,使维修工作走弯路。当然维修经验在汽车维修过程中的重要作用不可否认,只是光靠经验还不够。维修人员要在掌握系统工作原理的基础上,利用数据分析方法,结合维修经验找到解决问题的关键点。这样做不仅能够得到事半功倍的效果,而且还能有效地避免走弯路所带来的损失。下面的故障案例是笔者在数据分析方面的实际体验。
故障现象:一辆2010年产尚酷1.4TSI轿车,搭载0AM 7挡手自一体干式直接换挡变速器,行驶里程4万km。用户反映该车在某一特定的行驶状态下,常会出现严重的抖动现象。在此之前,已更换过液压电子集成式变速器控制单元及双离合器总成,但问题并未解决。
检查分析:维修人员接车后路试。故障的规律是,在车速为30~50km/h,发动机转速为1700r/min时,如果欲使车辆适度地加速,立刻会感到从发动机舱内传来一阵剧烈的抖动。用故障诊断仪检测,发动机及变速器控制单元中无任何故障码。
就试车的感受而言,故障现象很像是手动挡车型离合器抖动的故障表现。根据直接换挡变速器的特点,其动力的传递离不开双离合器总成(图1)。而如果离合器压盘与离合器片之间的接合不平顺,势必像手动挡车型一样,在离合器接合的过渡阶段使车辆产生抖动。该车的双离合器总成采用的是干式离合器,而干式离合器抖动的原因主要有2个:一是离合器摩擦片与压盘之间的摩擦系数不均匀,在一定的接合压力下,其摩擦力是跳动的;另一个是离合器的接合压力不稳定,如果接合压力不是平滑过渡而是跳动的,那么也会导致动力传递的抖动。离合器接合压力是由液压控制单元控制的(图2),如果控制油压不稳定,很可能会影响离合器的接合压力。
通过以上的分析,问题再次指向了双离合器总成和变速器控制单元。那么,是上次更换的零件仍然存在问题吗?这种可能性不能排除。除了再次更换这些零件外,是否还有其他手段能够排除零件存在问题的可能性呢?经过慎重考虑后,维修人员放弃了再次更换零件的想法,决定先从数据上找出答案。
离合器的抖动,从本质上讲是其主动轮与被动轮之间转速传递关系的不规则性。如果车辆抖动的确是由离合器接合抖动所产生的,这必然会反从变速器的输入轴转速和输出轴转速中反映出来。出于这样的考虑,维修人员连接故障诊断仪路试。
由路试确认,故障是出现在2挡行驶状态下。回放故障出现时的数据流(图3),将试车过程与数据进行对比,故障出现在1挡升2挡后,第一次松开加速踏板前。且故障出现的时段更靠近第一次松开加速踏板的时刻。由图可见,在故障出现的时段内,变速器的输出轴和输入轴转速的变化都是很平滑的,其实际转速与目标转速也完全重叠,而且故障也并非出现在变速器的换挡过程中。这样看来,故障与双离合器的接合过程毫无关系,由此可以排除双离合器总成及变速器控制单元存在问题的可能性了。那么,试车时感到的剧烈抖动又是从何而来呢?
虽然变速器的输入及输出轴转速没有跳动,但这并不能否定其加速度存在脉动。如果变速器输入扭矩所产生的加速度是脉动的,就必然会带来冲击振动的感觉。但这种冲击会被车辆的惯性所平滑,因此单从传动部分是看不出转速波动的。由此推断,作为传动装置的变速器,在故障出现时承受着某种扭矩冲击。直接换挡变速器与发动机曲轴是刚性连接的,这样推导下来,变速器受到的扭矩冲击应该是来自发动机。
再次连接故障诊断仪试车,这次将观察的重点放在了发动机上。回放数据(图4),在故障出现时,发动机的转速、进气压力、喷油脉宽、节气门开度和点火提前角都没有明显的变化,而明显升高的是负荷率和失火强度。当失火强度增加时,发动机实际输出的扭矩与当时的进气量所对应的正常扭矩相比是偏低的,这自然会使其功率储备降低,负荷率升高。在负荷率过高的情况下,如果失火强度过高发动机的抖动是难以避免的。由此可见,是由于发动机出现异常失火,导致了其输出扭矩的脉动。
考虑到该车的发动机采用了缸内直喷技术,其喷油器的喷孔极小,容易出现堵塞,很可能是造成失火的原因。拆卸喷油器清洗后试车,再次观察发动机的数据流(图5)。这时发现失火强度增加的时段出现在节气门关闭后,这应该是发动机断油后所产生的,可以视为主动失火,目的是产生发动机制动效果,属于正常现象。将清洗喷油器前后的数据进行对比,清洗前失火强度的上升阶段是出现在节气门开度加大的瞬间,而清洗后失火是出现在节气门关闭后。清洗喷油器后,失火的情况改变了,显然问题是出在了喷油器上。
那么为什么故障总是出现在变速器处于2挡,发动机低转速的情况下呢?分析原因,这是由于当发动机在低转速运行时,因空气气流惯性的存在,其充气效率突然增加的潜力不大。当车辆需要加速时,发动机承受的负载突然加大。如果这时节气门开度不大,发动机的充气受到限制,负荷率会急剧增加。在这种情况下,混合气过稀所导致的发动机燃烧不良问题便会以扭矩输出不稳定的形式表现出来,于是便出现了曲轴的冲击现象。从失火检测的数据上看,也完全反映出了这种情况。当发动机转速升高后或节气门开度足够大时,其扭矩提升的潜力增大,负荷率降低,加上双质量飞轮的平滑作用,故障现象便会被掩盖起来。
故障排除:考虑到该车长期在混合气过稀和非正常失火状态下行驶,火花塞的性能会受到一定的影响。因此更换了火花塞。更换火花塞后再进行试车,发现车辆加速性能明显提升,在各种工况均再也不会出现车辆抖动的现象,故障彻底排除。
回顾总结:对于采用了缸内直喷加直接换挡技术的车辆,由于技术较为新颖,所以维修人员往往会受到以往车辆试车感受的影响,产生一些误判。在这种情况下,维修工作难免会走弯路。本故障案例在诊断过程中,开始时把关注的重点放在了变速器上,思路远离了真正的故障点。通过不断地对试车数据进行分析,逐渐将注意力转到了发动机上,并最终找到了正确的诊断方向。这看起来是走了很大的弯路,但这与前维修人员错误地更换双离合器总成和液压电子集成式变速器控制单元相比,两者之间的维修风险却不可同日而语。
不难看出,汽车维修技术的发展趋势是分析加经验,所以要注重对系统原理的掌握,及数据分析能力的培养。在汽车故障诊断中,采用数据分析的方法,即使走了弯路,也不会造成过大的损失。有时维修人员在数据分析层面中所走的弯路,反而成了加深对系统工作原理理解的催化剂,因此这种“走弯路”不失为一种学习掌握现代汽车技术的有效方法。通过这样的一次曲折经历,下次遇到同类型的故障时,就会得心应手。
3、简述汽车发动机电脑控制系统的维护内容及步骤。(10分)?
电控发动机与化油器式发动机最大的不同在燃油供给系。电控发动机的燃油供给系取消了化油器,却增加了不少电子自动控制装置。其中包括许多传感器,执行元件和ECU。
汽车发动机电控系统是由传感器、ECU、执行器三部分组成,传感器的主要功能是检测发动机的运行参数或状态;
ECU的作用是接受和处理传感器传来的所有信息,按软件程序进行运算,发出各种控制脉冲指令给执行器并直接显示控制参数,执行器是接受ECU传来的指令,并完成所需调控任务的器件。
网络系统
在一些中高级车上,不但在发动机上应用ECU,在其它许多地方都可发现ECU的踪影。例如防抱死制动系统等都配置有各自的ECU。随着车用电子化自动化的提高,ECU将会日益增多,线路会日益复杂。为了简化电路和降低成本,车上多个ECU之间的信息传递就要采用一种称为多路复用通信网络技术,将整车的ECU形成一个网络系统,也就是CAN数据总线。
以上内容参考:
百度百科-ECU
汽车维修新技术论文(2)
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汽车维修新技术论文篇二
汽车发动机的维修技术分析
摘 要 作为汽车的心脏部位,发动机在汽车的正常运行和操作中其中至关重要的作用。因此,平时需要加强对发动机的维修和保养。而针对汽车发电机的维修,其需要比较全面的技术知识和实践操作能力。因此,汽车发动机的维修可以说是一个需要技巧和技术的硬活。本文从汽车发动机检查以及汽车发动机的诊断和维修两个方面出发,具体阐述其相关的维修技术,希望对学习汽车发动机维修的人员有所帮助。
关键词 汽车;发动机;维修;技术
中图分类号 U46 文献标识码A 文章 编号 1674-6708(2014)114-0109-02
1 传统的发动机维修工艺
发动机的内部零部件的检查:
由于汽车发动机内部的曲轴和活塞往往是比较容易出故障的地方,如汽车突然无法启动等,很可能是因为汽车发动机内部活塞不能运作造成的。因此当汽车发动机出现故障需要维修的情况下,可以先对其曲轴和活塞进行检查,其具体步骤如下:
1.1 曲轴的检查
对于曲轴容易出现的故障,主要有轴颈处容易磨损,容易出现扭曲变形或者疲劳裂纹,因此需要进行重点检查。1)裂纹的检查:对于曲轴裂纹的检查,其相应的检查 方法 有超声波探伤检查,浸油敲击法检查,磁力探伤检测仪进行检查和X光探伤检查。在用浸油敲击法对曲轴进行检查时,需要先将曲轴在煤油中浸泡一段时间, 然后再将曲轴从煤油中取出来,擦干净后在曲轴上撒一些白粉,再对曲轴的不同部位进行轻敲,如有出现了比较明显的油迹,这说明曲轴的这个部位有裂纹。对于磁力探伤仪检查,其磁力线会穿透曲轴被检查的部分,如果在该部分有裂纹的话,那么这个地方的磁力线就会出现偏散,然后将磁力粉撒在该部位,从会显示出裂纹的具体大小和具体位置;2)弯曲变形的检查:针对曲轴弯曲变形的检查,可以先将整个曲轴的两个顶端用V型版块支承住,如图1所示,然后用在主轴中间用百分表的触头抵着。当曲轴转动一周后,在指针上对出角度的最小值和最大值,并且计算两者之差,这个差值就是曲轴弯曲变形的差值了,如果其值大于0.11mm, 那么曲轴弯曲的比较严重了,为了确保发动机的正常运行,需要及时更换曲轴。
1.2 活塞连杆组的检查。
对应活塞部位的检查,主要是检查其活塞销座的尺寸和裙部直径等是否发生了变化,或者是否在使用过程中发生了堵塞等。其主要的检查方法一般有两种,第一种检查方法是用千分尺进行测量,通过测量裙部直径的大小和活塞汽缸磨损部位值的大小,将这两个测得的数据相减,然后和配缸间隙值进行比较,如果差值大于0.10mm, 则说明活塞磨损比较严重,不能够再使用啦。另一种方法是塞尺进行测量,通过测量配缸间隙来判断其汽车发动机内部活塞是否可以正常使用。首先将塞尺放入安装气环的环槽内,然后以35N的拉力轻轻转动塞尺,当感到轻微的阻力时停止转动,这样就可以用塞尺测量活塞裙部和活塞侧隙差值的大小,当活塞受到磨损越多时,其相应的差值也越大,当该值超过0.12mm时,这该活塞不能再使用啦,需要为汽车发动机配备新的活塞。如图2所示。
图2 图3 图4
2 汽车发电机的诊断和维修
2.1 发动机失速故障
发动机如果出现了失速故障,其一般表现为发动机转速一会低一会高的情况,而这种情况就是常见的发动机失速故障了。出现这种故障的原因主要是因为点火控制系统出现故障,或燃油喷盘系统出现问题,又或者是整个发动机的进气系统出现了问题等。例如,出现了燃油喷盘系统的故障,很有可能是系统线路接触不稳,油管变形或者燃油滤清器灰层太多等。针对不同的原因,可以采取不同的 措施 进行维修。
其相关的故障排除和维修的方法如下:1)如果是喷油系统出现问题,检查是否是线路接触不良,如果是,则可以调整线路或更换导线的方法进行维修,如果是 机油滤清器盖等太多灰层了,则可以采用清洁滤清器盖的方法进行修复;2)如果是进气管出现了问题,则仔细检查是否有各软管或者其相接的地方出现了漏气,也可以检查PVC阀管子等是否通气正常,如果不是,则可以考虑修复或替换相应的管子;3)针对点火控制系统出现的问题,则需要检查各缸火花塞是否正常工作了。例如,火花塞积累的灰层太多,引起发动机转速不正常,则可以通过彻底清洁火花塞来进行维修。
2.2 发动机怠速不良故障
发动机怠速不良故障的现象主要是发动机怠速不稳,停车易熄火。在故障诊断方面,可以先检测发动机燃油压力。将燃油压力表连接到油压检测孔上,起动发动机,油压表指示正常,压力为265kPa,拨掉油压调节器真空管,油压上升到340kPa。上述结果均在标准范围内,说明燃油管路系统无故障。然后再检查气缸压力。预热发动机,温度到85℃,打开节气门,用缸压表测量各缸压力,当压力值均为l1OOkPa左右,各缸压差小干300kPa时,上述情况表明发动机气缸密封性出现了问题。
针对该故障的维修,其方法如下:清洗怠速电动机、节气门体。将怠速电动机、节气门体拆下,彻底清洗各空气通道,并用压缩空气吹净。用万用表测量一下怠速电动机电阻值,电阻为20Ω,在18~24Ω正常范围内。测量节气门位置传感器,输出阻值呈线性变化,且在正常范围内。若发现进气总管内沉积有异物,用缠有麻布的铁线将其清理干净。为彻底根除故障,还可以对喷油器进行清洗、检测。
3 结论
从上面的分析可以看出,本文只是简单的介绍了汽车发动机比较常见的故障以及出现故障的原因和解决的方法。其实,整个汽车发动机的维修覆盖面比较广,其相应的维修技术也比较全面复杂,要熟练的掌握汽车发动机的维修技巧和相关技术,还需要学习和实践很多知识,比如电控燃油系统的检查和维修等,本文就不在此一一赘述。
参考文献
[1]朱鹦文,魏浩,章秦.探究汽车发电机维修和检测技术[J].汽车和科技,2004(1):235-248.
[2]__斌,罗洛.关于汽车发电机维修技术的几点思考[J].汽车和科技,2007(2):129-137.
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